今年以来,122cc太阳集成游戏煤化工能源公司4#脱硫塔在运行中泛起气体漫衍不均、塔壁挂料、浓缩段温度高等诸多问题,为彻底解决“疑难杂症”,该公司组织手艺攻关职员多次对标交流,学习先进单位手艺工艺,将理论与实践乐成转化,完成4#脱硫塔工艺刷新,实现提质增效。
据相识,此次4#脱硫塔工艺刷新加装了聚气环,并开创性地增添了聚气环分段冲洗装置(具有聚拢、指导烟气流向,阻止偏流的作用)。通过错峰冲洗,既包管系统的水平衡,又杜绝挂料的形成。团结对标学习与内部3#脱硫塔刷新履历,在4#脱硫塔二级喷淋上方,新增一层二级喷淋,用以提高浆液的循环量与笼罩率,增添液气比,使高温烟气充分与循环浆液逆流接触换热。一方面降低了烟气温度,另一方面稀硫铵副线上移重新安排喷头,抵达冲洗全笼罩不留死角的效果,既解决了集液器底板挂料的痼疾,又增添浓缩浆液中硫酸铵颗粒的结晶速率与晶粒生长。
此次4#脱硫塔工艺刷新效果显著,抵达了预期目的。现在,系统已平稳运行两个月,系统阻力显着降低,二级泵运行稳固,未见到挂料、积料形成的疤块梗塞滤网,浓缩段三点温度在运行负荷情形下坚持在62℃-68℃。从节能效果剖析,现在整体吸收效率提升,吸收剂氨水的消耗量同比下降3%,整年可有用节约氨水216吨,约21.6万元。工艺优化后增添硫酸铵产量约50吨,增收4万元,镌汰人工清料用度3万元,同时还镌汰防腐修复次数,增添发电量,创效约160万元,累计创效188.6万元。
下一步,能源公司将以此次脱硫塔工艺刷新为契机,全力推广对标履历与要领的效果复制,起劲提升脱硫系统各项工艺指标与运行工况品质,为企业高质量生长孝顺实力。(张忠怀 秦斌)